小機(jī)-央空調(diào)冷凝器膠球清洗裝置系統(tǒng)長期無法收球問題的治理與效果分析
為了逐步實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),各發(fā)電企業(yè)通常采用汽機(jī)通流改造、供熱改造等成熟技術(shù)進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化,取得了突出效果。隨著“三改”政策的穩(wěn)步實(shí)施,節(jié)能減排工作要求愈加嚴(yán)苛,F(xiàn)以某廠小機(jī)膠球清洗裝置系統(tǒng)改造前后節(jié)能量、碳減排量的計(jì)算為例,說明輔機(jī)節(jié)能潛力巨大,值得發(fā)電企業(yè)進(jìn)一步挖掘。
“十四五”開始,中國將逐步實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)和2060年碳中和愿景。國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》根據(jù)《通知》要求,全國各地在推進(jìn)煤電機(jī)組改造升級(jí)工作過程中,需統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造,實(shí)現(xiàn)“三改”聯(lián)動(dòng)。
基于上述要求,當(dāng)前各火力發(fā)電廠通常采用汽輪機(jī)通流部分改造、供熱改造等成熟、適用的節(jié)能改造技術(shù),取得了良好的節(jié)能降耗效果,但上述改造往往投資較大,回收周期較長。而輔機(jī)節(jié)能改造具有投資小、收益明顯的特點(diǎn),正越來越受到發(fā)電企業(yè)的重視。針對(duì)小機(jī)膠球清洗裝置系統(tǒng),尤其是投運(yùn)時(shí)間較久、投運(yùn)效果較差、資金緊張的企業(yè),對(duì)其進(jìn)行有效治理,可顯著提高凝汽器清潔度,降低機(jī)組發(fā)電煤耗。
1冷凝器膠球清洗裝置www.utnet.com.cn設(shè)備概況
某廠二號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的NZK600-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組配置兩臺(tái)50%容量的汽動(dòng)給水泵組和一臺(tái)30%容量的電動(dòng)給水泵,每臺(tái)小機(jī)設(shè)有獨(dú)立的凝汽器并配套膠球清洗裝置。
2015年機(jī)組加裝尖峰凝汽器后,小機(jī)膠球清洗裝置系統(tǒng)多次投運(yùn),收球率一直為零,考慮到堵管風(fēng)險(xiǎn),停運(yùn)膠球清洗裝置系統(tǒng)。由此造成小機(jī)凝汽器臟污,小機(jī)背壓增加,汽耗量增加,機(jī)組整體耗能增加。
2冷凝器膠球清洗裝置www.utnet.com.cn問題分析
2.1冷凝器膠球清洗裝置設(shè)備概述
小機(jī)凝汽器為杭汽生產(chǎn)制造的四流程凝汽器,冷卻面積1660m2,管束材質(zhì)為TP317,冷卻管數(shù)量3800根,有效長度5600mm,循環(huán)水流量設(shè)計(jì)值3300m3/h,循環(huán)水管徑720×8mm,冷卻水為黃河水,運(yùn)行中常有水塔填料、雜草等雜質(zhì)進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)。
2.2冷凝器膠球清洗裝置原因分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況綜合判斷,導(dǎo)致收球率低的主要原因有以下3個(gè)方面:
2.2.1系統(tǒng)阻力大
膠球清洗裝置系統(tǒng)管路較長,且直角彎太多,造成局部阻力大,循環(huán)水動(dòng)力偏小,不足以克服系統(tǒng)阻力,膠球無法正常通過冷卻管束,堵塞管道,不能達(dá)到清潔的目的。
小機(jī)凝汽器為杭汽生產(chǎn)的四流程凝汽器,水室內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜、死角多,膠球進(jìn)入凝汽器后在水室內(nèi)打轉(zhuǎn),無法順利通過。
膠球清洗裝置系統(tǒng)長期無法正常投運(yùn),管束內(nèi)壁結(jié)垢、增厚,直徑變小,膠球無法正常通過。
2.2.2循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)攔污效果差
小機(jī)凝汽器冷卻水為開式循環(huán)水,循環(huán)水通過凝汽器帶走小機(jī)乏汽產(chǎn)生的熱量,循環(huán)水溫度升高后回到冷卻塔進(jìn)行散熱,如此往復(fù)循環(huán)。機(jī)組循環(huán)水泵入口套旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)裝置,用于過濾水中雜質(zhì),但旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)由于年久失修,不能有效攔污,因此循環(huán)水系統(tǒng)雜物較多,水中雜質(zhì)隨循環(huán)水流動(dòng)堵塞凝汽器管束,堵塞收球網(wǎng)
出口。
2.2.3冷凝器膠球清洗裝置收球網(wǎng)存在設(shè)計(jì)缺陷
收球網(wǎng)網(wǎng)板結(jié)構(gòu)單薄,易變形。收球網(wǎng)網(wǎng)板間隙不均勻,導(dǎo)致收球網(wǎng)污染或卡球。
收球網(wǎng)網(wǎng)板角度不合理。收球網(wǎng)距離收球彎管段太近,收球網(wǎng)網(wǎng)板呈30°,角度太大不利于收球。
收球網(wǎng)出球口管徑偏小。出球口偏小不利于膠球的順暢排出,易導(dǎo)致網(wǎng)板積球,出球口堵塞。收球網(wǎng)導(dǎo)流板不合理。導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)不合理,不能起到應(yīng)有的導(dǎo)流效果,甚至起到反作用,形成渦流,使膠球在收球網(wǎng)出口處打轉(zhuǎn)、聚集,不能及時(shí)排出,堵塞收球網(wǎng)出口。收球網(wǎng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。收球網(wǎng)投運(yùn)時(shí)間較長,開關(guān)次數(shù)多,且設(shè)備長久承壓,易導(dǎo)致收球網(wǎng)不能關(guān)閉到位,在殼體與收球網(wǎng)筒體內(nèi)壁形成較大的間隙,造成跑球。
3冷凝器膠球清洗裝置處理過程
鑒于機(jī)組尖峰改造前系統(tǒng)收球率正常,且全廠機(jī)組所用膠球均采自同一廠家,因此排除凝汽器結(jié)構(gòu)以及膠球本身質(zhì)量問題。
為提高膠球的回收率,徹底解決小機(jī)膠球長期無法回收的難題,保證凝汽器清潔度,達(dá)到節(jié)能減排的目的,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行處理。
3.1冷凝器膠球清洗裝置更換高品質(zhì)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)網(wǎng)板,確保循環(huán)水水質(zhì)
結(jié)合機(jī)組檢修,發(fā)現(xiàn)大量水塔填料堵塞聚集在收球網(wǎng)出球口,堵塞出球口,且旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)框架損壞嚴(yán)重,起不到應(yīng)有的攔污作用。
因此,應(yīng)選擇較好的濾網(wǎng),從源頭進(jìn)行治理:
(1)為了防止水質(zhì)對(duì)于網(wǎng)板的腐蝕,所有濾網(wǎng)均選用316L材質(zhì);
(2)為了更好地確保通流量,單臺(tái)濾網(wǎng)網(wǎng)板1/3部分打孔!7mm,其余部分采用5mm×5mm的網(wǎng)絲,如此不僅能更好地起到攔污作用,且通流量也較原來稍有增大。
3.2優(yōu)化現(xiàn)有膠球清洗管路
依據(jù)“管路盡可能短、管路彎頭盡可能少”的原則,拆除多余的彎頭,同時(shí)結(jié)合仿真使管道布置趨于合理。
3.3優(yōu)化收球網(wǎng)結(jié)構(gòu)
收球網(wǎng)作為膠球清洗裝置www.utnet.com.cn/系統(tǒng)的主要部件,參考以往檢修經(jīng)驗(yàn),結(jié)合仿真結(jié)果,重點(diǎn)從以下5個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
改進(jìn)收球網(wǎng)板角度,將活動(dòng)收球網(wǎng)板與循環(huán)水管殼體內(nèi)壁的夾角在空間允許的情況下盡量減小,使結(jié)構(gòu)更符合水流動(dòng)力學(xué)原理,使膠球更容易排出;將原有出球口直徑由108mm擴(kuò)至138mm;收球網(wǎng)板格柵由原來的7mm×4mm變?yōu)?mm×4mm;收球網(wǎng)材質(zhì)整體更換為316L材質(zhì),轉(zhuǎn)軸為雙相鋼材質(zhì);在角度及尺寸方面對(duì)原有擾流板進(jìn)行優(yōu)化。改進(jìn)后,冷卻水在出球口處不易形成渦流,且由于夾角變小,活動(dòng)網(wǎng)板變陡峭,膠球能更順利地排出。同時(shí),在網(wǎng)板下部的出球口處設(shè)置穿孔固定網(wǎng)板,并與殼體呈圓弧形焊接,以消除水流沖擊產(chǎn)生的渦流,增大出球口空間,從而使收球更加通暢。
4冷凝器膠球清洗裝置改造效果及經(jīng)濟(jì)性
4.1冷凝器膠球清洗裝置改造效果
2021年6月18日,系統(tǒng)改造完成;6月25日系統(tǒng)次投運(yùn),一周后收球,兩側(cè)收球率分別為96.7%和98.3%;隨后連續(xù)運(yùn)行至12月,收球率基本在接近97%或以上,達(dá)到改造效果。設(shè)備連續(xù)投運(yùn)3個(gè)月,小機(jī)及凝汽器端差、清潔度、凝汽器熱負(fù)荷等重要指標(biāo)計(jì)算結(jié)果如表1、表2所示。
4.2冷凝器膠球清洗裝置經(jīng)濟(jì)性
根據(jù)表1、表2計(jì)算結(jié)果,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比。
4.2.1對(duì)數(shù)平均溫差
凝汽器對(duì)數(shù)平均溫差計(jì)算公式如下:
LMTD=t2-t1=Δt(1)lns 1"ln!"t-t δt+Δtts-t2δt式中:LMTD為對(duì)數(shù)平均溫差(℃);ts為凝汽器壓力下的飽和蒸汽溫度(℃);t1為冷卻水進(jìn)口溫度(℃);t2為冷卻水出口溫度(℃);Δt為冷卻水溫升(℃);δt為凝汽器傳熱端差(℃)。膠球系統(tǒng)投運(yùn)正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺(tái)小機(jī)凝汽器對(duì)數(shù)平均溫差改善2.2~6.34℃,效果明顯。
名稱 膠球系統(tǒng)投入狀態(tài)機(jī)組負(fù)荷大氣壓力小機(jī)進(jìn)汽壓力小機(jī)進(jìn)汽溫度小機(jī)進(jìn)汽流量小機(jī)凝汽器背壓凝汽器循環(huán)水進(jìn)水溫度 凝汽器循環(huán)水出水溫度凝汽器熱負(fù)荷凝汽器傳熱端差對(duì)數(shù)平均溫差 凝汽器總體傳熱系數(shù)凝汽器清潔系數(shù) 名稱 膠球系統(tǒng)投入狀態(tài)機(jī)組負(fù)荷大氣壓力小機(jī)進(jìn)汽壓力小機(jī)進(jìn)汽溫度小機(jī)進(jìn)汽流量小機(jī)凝汽器背壓凝汽器循環(huán)水進(jìn)水溫度 凝汽器循環(huán)水出水溫度凝汽器熱負(fù)荷凝汽器傳熱端差對(duì)數(shù)平均溫差 凝汽器總體傳熱系數(shù)凝汽器清潔系數(shù) 4.2.2凝汽器傳熱端差 |
單位 MWkPa MPa ℃ t/h kPa ℃℃ MW ℃ ℃ W/(m2·K) — 單位 MWkPa MPa ℃ t/h kPa ℃℃ MW ℃ ℃ W/(m2·K) — |
表1系統(tǒng)改造前后2A凝汽器主要參數(shù)變化表 |
600MW試驗(yàn)工況 |
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300MW試驗(yàn)工況未投 投入 299.94 300.15 89.31 88.95 0.46 0.47 365.90 355.38 23.28 21.91 3.35 5.86 14.48 26.64 17.05 29.02 8.95 9.61 8.90 6.7010.13 7.83 0.53 0.74 0.26 0.31 |
2A凝汽器 450MW試驗(yàn)工況 |
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未投 451.33 89.33 0.74 359.04 29.584.17 14.72 18.89 14.51 10.79 12.76 0.69 0.33 |
投入 448.94 89.23 0.74 364.43 28.766.21 27.09 30.76 14.88 6.03 7.72 1.16 0.48 |
未投 600.03 89.21 1.06 368.82 36.034.79 13.97 19.75 20.16 12.35 15.05 0.81 0.39 |
投入 589.08 88.87 0.90 365.13 35.857.75 29.58 34.63 20.43 6.27 8.551.44 0.59 |
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表2系統(tǒng)改造前后2B凝汽器主要參數(shù)變化表 |
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300MW試驗(yàn)工況 |
2B凝汽器 450MW試驗(yàn)工況未投 投入 451.33 448.94 89.33 89.23 0.75 0.75 359.04 364.43 30.93 29.96 4.32 6.27 15.10 27.49 19.40 31.30 15.00 15.41 10.88 5.66 12.91 7.40 0.70 1.26 0.34 0.52凝汽器清潔度 |
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MW試驗(yàn)工況未投 投入 600.03 589.08 89.21 88.87 1.06 0.91 368.82 365.13 38.15 37.35 4.89 7.82 14.34 29.99 20.19 35.13 20.38 20.74 12.28 5.94 15.01 8.24 1.07 1.52 0.40 0.62 |
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未投 299.94 89.31 0.47 365.90 23.76 3.41 14.86 17.73 10.02 8.51 9.88 0.61 0.29 |
投入 300.15 88.95 0.48 355.38 22.51 5.93 27.09 29.66 10.41 6.29 7.50 0.84 0.35 4.2.3 |
凝汽器端差是凝汽器壓力下的飽和水蒸氣溫度與清潔系數(shù)是影響總體傳熱系數(shù)的主要因素,清潔凝汽器冷卻水出口溫度之差,是衡量凝汽器經(jīng)濟(jì)性的系數(shù)計(jì)算公式如下:重要指標(biāo)。cK (3)β=凝汽器傳熱端差計(jì)算公式如下:K0×βt×βmΔtk=tbbh-txhc(2)式中:βc為清潔系數(shù);K為當(dāng)前凝汽器的總體傳熱系數(shù);式中:Δtk為凝汽器端差(℃);tbbh為小機(jī)排汽壓力下的飽K0為基本傳熱系數(shù),K0=c1×νm1/2,其中c1為傳熱管內(nèi)徑和溫度(℃);txhc為小機(jī)凝汽器出口循環(huán)水溫度(℃)。系數(shù),νm為冷卻水流速;βt為冷卻水溫度系數(shù);βm為管材膠球系統(tǒng)投運(yùn)正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺(tái)小機(jī)凝和壁厚修正系數(shù)。汽器傳熱端差改善2.3~6.77℃,效果明顯。膠球系統(tǒng)投運(yùn)正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺(tái)機(jī)凝汽器清潔度得到提高,尤其是在高負(fù)荷階段,效果明顯。
4.2.4膠球清洗裝置系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益
由表1、表2對(duì)比可知,膠球系統(tǒng)投運(yùn)正常后,在相同電負(fù)荷工況下,小機(jī)汽耗量減小,3種工況下平均節(jié)汽量約1.80t/h。以下經(jīng)濟(jì)性計(jì)算,小機(jī)進(jìn)汽焓值取3180kJ/kg,鍋爐效率93.5%,管道效率99%,年運(yùn)行天數(shù)200天,電煤低位發(fā)熱量23100kJ/kg,原煤單價(jià)取860元/t,則年節(jié)約費(fèi)用約:3180×1.80÷(23100×99%×93.5%)×200×24×
860÷10000≈110.5萬元/年本次改造投入成本138.61萬元,在不考慮膠球損壞帶來損失的前提下,收回成本需:138.61÷110.24≈1.26年
4.2.5減碳量
依據(jù)4.2.4內(nèi)容,年節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤約1010.35t,參照國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù),相應(yīng)CO2排放因子取2.62,則年減少碳排放約2647.12t。
隨著國家“雙碳”計(jì)劃的實(shí)施,節(jié)能減排工作刻不容緩。以往的研究改造通常側(cè)重于主機(jī)冷端系統(tǒng),對(duì)輔助設(shè)備的關(guān)注相對(duì)不足,本文通過膠球清洗裝置系統(tǒng)改造前后投運(yùn)效果對(duì)比,證明對(duì)輔機(jī)系統(tǒng)實(shí)行有效的節(jié)能改造措施,對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗有著重要意義,尤其是在“雙碳”“三改”政策下,類似小機(jī)膠球清洗裝置系統(tǒng)改造等節(jié)能技改類項(xiàng)目,可作為發(fā)電企業(yè)挖掘內(nèi)部節(jié)能潛力、降低發(fā)電成本的重要途徑,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),同時(shí)文中所述改造方法可供存在同樣問題的電廠參考。